の FCB-1 は Firgelliの最新の同期コンポーネント。旧モデルの SYNC-X ボックスに似ています。このデバイスは、接続されているすべてのフィードバック アクチュエータの同期制御を維持します。動作中にそれらを 1/8 インチ以内に保ちます。接続されているすべてのアクチュエータが動作します。 一つのユニットとして 個別のアクチュエータ制御なし。
出版以来、FCB-2 もリリースされました。セットアップはほぼ同じです。 FCB-2 には、コントロール ボックスに統合された RF リモート レシーバーが組み込まれています。
セットアップビデオ
の ホーミングおよびキャリブレーションルーチンは FCB 設定を使用しません。制限設定や速度設定を聞き入れません。これらのセットアップ手順は両方とも、接続されているすべてのアクチュエータを、アクチュエータの両端にある物理リミット スイッチまでの全速度で実行します。ユニット間の速度差は考慮されません。
2024年バージョンアップデート: 現行世代の FCB-1 には、 フィードバックオフ機能 - 接続できることを意味します どれでも 12vDC アクチュエータをボックスに接続し、1 つのユニットとして動作させます。同期精度は ない FCB-1 は単にタイマー付きの配電ボックスとして機能するだけであるため、メンテナンスが必要になります。
FCB は制限を許可します アクチュエータのストロークの両端、また、 伸縮速度。これらの設定は、ボード上の「アクチュエータ設定」によって制御される、アクチュエータの最大能力のパーセンテージです。 FCBはそうしないだろう 増加 アクチュエーターの速度。
FCBにはまた、 5つのウィークリータイマーと1つのインターバルタイマー それぞれの「ウィークリータイマー」を設定することができます。 時刻 延長するときと撤回するとき。このタイムスケジュールに従って、ユーザーが設定した特定の曜日に動作します。毎週の遅延タイマーを使用するには、システム設定で FCB の日付と時刻を設定する必要があります。日付は標準形式ではないことに注意してください。YY / MM / DD 形式です。 (例: 2001 年 2 月 3 日は 01/02/03 になります)
FCB の警告と解決策:
FCB が失われるか、電源が切断されると、ボードは 単位は 完全に 撤回された コンピュータの「脳」は、現在の位置を「ホーム」位置として初期化します。それがこの考察の原因となります。この状況に対処するための 3 つの回避策/手順が考えられます。
- アクチュエータを完全に格納 (「ホーム」) できる場合 前に 電源を外す -または- ホーミングシーケンスを実行します すぐに 後 電力が復旧すると、システムは通常の機能を再開します。
- お客様は 12v を使用しています バックアップ電池 FCB の電力損失を防ぐため、ホーミングの必要がなくなります。
- 最後にFCB できない 内部リミットスイッチと 外部リミットスイッチ アクチュエーターのモーター回路内。 したがって、アプリケーションでは、 できない 完全な格納を可能にするには、外部リミット スイッチを FCB の「脳」を混乱させることなくシステムの「ハード ストップ」として機能させることができます。ただし、精度を高めるために一部の FCB 設定を調整する必要がある場合があります。このコンセプト 多分 他のタイプのサーキットブレーカーにも適用できます。
電気的考慮事項
FCB は最大で許容します 10A チャンネルごと、 または 40A 合計。取締役会自体が以下の内容を策定します。 3A 動作中は [アクチュエータ負荷に比例]、アイドル時 (画面オフ) は 0.1A 未満です。
アクチュエータ ラインが 2 つあります。 大電流引き込み、Power Max および産業用ヘビーデューティ アクチュエータ。これらのユニットは両方とも引っ張ることができます 20アンペア 全負荷時または起動時 – この消費電流は、FCB-1 を含む、すぐに使えるほとんどのコントローラーにとっては高すぎます。 FCB-1 で Power Max ユニットを使用する場合、搭載できるのは約 半分 彼らの総合力の能力。
このため、システムを別の方法で設定する必要がある場合があります。
当社の 500lbs Bullet .50 アクチュエーターの 12v バージョンは、引っ張ることができます。 10A 起動時または最大負荷 – 10A が 最大許容電流 チャネルごと FCBで。 500#ユニットを使用している場合は、必要です 速度設定を100%のままにしてください。これは 電力は、電圧にアンページを掛けたものに等しくなります (p =私*v); 電圧はです 直接相関しています アクチュエータの速度に。アンペアは力と直接相関しています。コントローラーの場合 速度を下げる(電圧) モーターに供給されている必要があります 電流を上げる(amps) を確保するため 同じ量の電力 適用されます。 10Aドローユニットを使用すると、FCBがアンプを調整する可能性があります FCB機能を超えて、これにより、過電流エラーが発生します。
キャリブレーション/同期の問題(フィードバックのみ)
通常、ボードの問題はセンサー接続エラーが原因です。センサーフィードバックアクチュエータワイヤーのほとんどはそうです センサー回路用、したがって、それらがすべて緑色のゆりかごの中によく接続されていることを再確認し、ワイヤーに切り傷や穴がないことを確認してください。
「スタック」エラーはあなたのことを意味します FCB アクチュエータからのセンサーのリターンシグナルが表示されません。これは、ワイヤーの接続が緩んでいるか不完全なワイヤの接続、ワイヤーの実行上の電圧降下、ボード上の悪いポート、アクチュエータ内の悪いセンサー、または外部コンポーネント(POCTなど)が原因である可能性があります。あなたのアクチュエータ モーター ユニットがまったく動いている場合、正常に動作しています。
手順のトラブルシューティング:
- 緑色の端子コネクタをボード上に切り替え、家に帰り、再度調整しようとします。 「スタック」コードがアクチュエーターに続いているのか、ボード上の位置に続いているのかに注意してください。
- すべてのディップスイッチをに設定することもできます 下 一度に1つのアクチュエータのキャリブレーションをテストします。
- 問題のアクチュエータがまだそれがそうであるときに「立ち往生している」と言っている場合 接続されたのは1つだけです、それが問題単位であることを知っています。問題アクチュエーターの配線が損傷を受けていることを確認してください。
- 次に、問題のアクチュエーターを削除し、すべての作業ユニットを再接続し、ディップスイッチを調整し、再登録し、再促進し、再テストして、残りのアクチュエーターとFCBが互いに通信していることを確認します。